利用sj301焊劑進行焊接候出現(xiàn)氣泡是怎么回事?
2019-05-06 來自: 萊蕪固金焊接材料有限公司 瀏覽次數(shù):2115
最近,有很多朋友向小編反應利用sj301焊劑進行焊接后,卻出現(xiàn)了大量的氣泡,這是怎么一回事呢?焊劑廠家經過多年的生產經驗最終總結發(fā)展其中原因,今天小編就將這些知識點搬運過來給大家解釋一下其中緣由。
(1)CO氣孔。其原因是大量FeO不能還原熔融到熔池中,在凝固過程中與C發(fā)生反應,形成Fe、CO、CO氣體太遲而不能逸出而形成孔隙,通過保證導線有足夠的脫氧元素,嚴格控制導線的碳含量,可以減少CO孔隙。
(2)氫氣孔。氮孔的形成過程與氮素氣孔的形成過程相同。氫的來源與sj301焊劑表面的銹蝕、油污、含水分的CO2氣體等有關。嚴格清理焊絲表面碎屑,凈化后使用CO2氣體,可有效防止氫孔的形成。
(3)氮氣孔。其原因是CO2氣流保護效果差或CO2氣體純度低(含有一定量的空氣)。當?shù)谌鄢刂写罅咳刍?,焊縫金屬凝固時,焊劑中氮的熔化程度突然降低,逸出為時已晚,從而形成孔隙。影響CO2保護效果差的因素有:CO2氣體流量過小、焊接速度過快、焊接部位風大等??刹扇∮行Т胧┓乐沟獨饪紫兜男纬?。
造成氣孔形成的原因有:焊槍過高;焊槍噴嘴噴頭過高;氣閥斷裂或卸載;氣體流量和壓力不足;氣體配比不匹配;水、銹、油等材料;焊接環(huán)境風;焊槍老化損壞的漏風;缺乏人才技能,以上是造成氣孔形成的原因。